2月28日,公司450㎡燒結機系統(tǒng)檢修任務圓滿完成,環(huán)保指標優(yōu)于行業(yè)標準,為沖刺首季開門紅吹響了號角,開啟了生產(chǎn)保供與降本增效的嶄新篇章。
公司450㎡燒結系統(tǒng)于2月8日停機檢修。面對脫硫脫硝系統(tǒng)、混配料系統(tǒng)、燒結系統(tǒng)、智能潤滑系統(tǒng)等設備磨損、老化,檢修點多、任務繁重,低溫條件操作難度大等現(xiàn)狀。為確保系統(tǒng)檢修有序高效開展,公司超前謀劃、精心布局,組建了檢修攻堅小組,以項目進度計劃為“路線圖”,倒排工期,制定了“檢修-安全-質量-增效”四線聯(lián)動的作戰(zhàn)方案,各專業(yè)組24小時輪班值守,日夜鏖戰(zhàn),最終圓滿完成系統(tǒng)檢修任務,為燒結機系統(tǒng)恢復滿負荷生產(chǎn)搶占了先機。
尤其是脫硫脫硝系統(tǒng)檢修難度大、任務重,檢修團隊堅持“精密策劃、精細組織、精心安排”的原則,圍繞脫硫脫硝催化劑修復、脫硫脫硝文丘里管道改造等六大項目和脫硫脫硝、余熱鍋爐等關鍵環(huán)保設備設施組織作業(yè)活動。檢修團隊上下一心、緊密協(xié)作,技術人員全程駐點指導,供銷中心全力保障物資供應,能源管控中心組建黨員突擊隊攻克技術難題,項目負責同志全面督導檢查檢修安全、質量、進度落實情況,切實保障檢修工作朝著安全、高效、環(huán)保的既定目標穩(wěn)步推進。
安全與質量是檢修的“生命線”。此次450㎡燒結系統(tǒng)檢修嚴格執(zhí)行“三必須 五到位”安全管控要求和“檢修項目責任制”“外委轉內協(xié)”“設備能效評價”三項機制,通過定點培訓、現(xiàn)場糾正“三違”、崗位定點管控等方式,實現(xiàn)安全監(jiān)管無死角。專業(yè)技術人員秉持“誰檢測誰負責”的原則,借助先進檢測設備,對設備關鍵部位進行精細檢測,確保檢修過程責任落實到位、隱患排查到位,檢修質量100%達標。檢修人員齊心協(xié)力,憑借頑強的意志和精湛的專業(yè)技能,高效完成500余項核心檢修任務。
此次檢修將“四種經(jīng)營理念”根植檢修過程始終,狠抓技術創(chuàng)新與管理革新,實現(xiàn)了環(huán)保效能提升與降本增效雙突破。燒結系統(tǒng)檢修團隊成功完成75項修舊利廢項目、26項自主維修項目、7項外委轉內協(xié)項目,創(chuàng)造了近百萬元的經(jīng)濟效益。并積極引入新技術,完成臺車綜合漏風治理等節(jié)能項目改造,預計年可創(chuàng)效2672萬元;脫硫脫硝檢修完成了文丘里管縮頸改造,通過降低吸收塔最大風量,實現(xiàn)節(jié)電約3000kWh/天,高爐煤氣消耗降低約8000m³/天;運用新技術對中溫催化劑進行低溫活化修復,較更換新催化劑節(jié)約費用230余萬元,催化溫度降低了20℃,煤氣消耗降低約30000m³/天;同步開展3臺除塵風機節(jié)能改造,節(jié)電率均達15%以上,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益與環(huán)保效益“雙豐收”。
上下同欲者勝,同舟共濟者贏。此次檢修堅決貫徹落實龍鋼公司“各司其職、精準定位、榮辱自知、加壓前行”的要求,通過技術創(chuàng)新與設備升級的雙輪驅動,為鐵前系統(tǒng)全力恢復滿負荷生產(chǎn),保持好高爐穩(wěn)定順行底線,筑牢了堅強保供防線,更為公司高質量發(fā)展積蓄了節(jié)能環(huán)保的磅礴力量。
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